在铝用碳阳极生产工艺流程中,常用配料秤对两种或多种物料进行配料控制,配料秤的系统精度、控制的可靠性及长期稳定性影响甚至决定着产品的产量和质量。
本文介绍用西门子称重给料机解决煅烧车间给料控制问题的经过,以期达到抛砖引玉的目的控制工程网版权所有,与同行交流经验。
一、背景
四川启明星眉山铝业煅烧车间石油焦煅烧工艺共有三条生产线控制工程网版权所有,为了控制和计量石油焦,每条线煅前都采用称重给料机(配料秤)进行给料控制,给料量一般在2~10T/H范围内,给料速度可调,精度要求优于0.5%, 物料颗粒不均匀(颗粒从粉末到直径80毫米,实际可达150或更大)。由于原有给料机称重PID调节的波动范围过大, 给料不稳定,造成炉温波动,影响了石油焦煅烧生产的产量、

图1:称重给料机工作原理示意图
通过在工控机上选择的预先编好的配方CONTROL ENGINEERING China版权所有,配方确定后启动系统。配料系统根据配方的设定自动控制各配料给料机运行。
Ø 半自动方式/手动方式
由人工在控制器上设定配方的配比,手动启动控制器,BW500积算仪控制变频器和称重式给料机加料。
2.1.2 系统的组成

图2:称重给料机的组成示意图
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时间:03月07日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
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